ビジネスインサイツ69
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- シュリンクロスをはじめ、工場内の改
だったところ、1年でこの金額を達成
善活動によりコストカットできた金
額。初年度目標が3年間で5000万円
万円
かったんです︒ ﹃うわー︑これ全部 やるんかい ﹄と︑やる気が失せるわ けです︒なんでこんなことしなくち ゃいけないんだと︒しかし︑社員一 人ひとりに理解してもらい︑達成感 を味わいながらコツコツと改善を進 め︑ここまでたどり着きました︒そ のころを振り返ると﹃やってよかっ たな ﹄と︑みんな感じてくれている と思います ﹂ ︵ 影浦さん ︶
鑑み︑自主性を重んじてボトムアッ
ンク改善のように︑品質を重視する
した。この活動の大きな結果だ
プ的に改善活動をしていた時期があ
という活動の効果は出ています︒そ
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った︒しかしそれではスピードが遅
れがこの工場の最大のミッションで
すぎたため︑トップダウン方式に舵
すから ﹂ ︵ 松宮さん ︶
を切った︒世の中のスピードについ
TPMを導入して 年︒生産効率
ていくためだ︒しかし︑ひとつだけ
の追求から︑品質重視へと目標を変
現場に権限を持たせたことがある︒
えながら︑白鶴ブランドを全力で守
り続ける灘魚崎工場︒
工 場の生 命 線 生 産 ラインを 止めていい
﹁ 私たちにとってTPMはあくまで
もツールで︑TPM活動自体が目的
ツッコミ どこ ろ しかない 自 分の仕 事とTPMの差
従来のやり方を変え︑新しいこと を取り入れるのには︑反対勢力が強 いケースも多い︒しかし︑生産性や 業務効率を上げるには︑何かを変え ていくことは避けられない︒灘魚崎 工場竣工前の旧工場も︑ ﹁ TPM導 入の最初は戦争のようだった ﹂と松 宮工場長は言う︒ ﹁ 現状の業務をTPMに照らし合わ せてみると︑ツッコミどころしかな
かつては社員のモチベーションを
ではありません︒会社の方針が決ま
今までは︑ラインを効率的に回し
り︑ブレイクダウンされて工場にお
て生産数量をたくさんつくり︑ロス
りてきて︑やるべきことをTPMを
をなくすことに注力していたが︑品
改善チームのリーダー、宮川奈那さん
使って解決していく︒私たちが思い
質アップに比重をシフトするため
つかないような方法や︑見落として
に︑オペレーターに上長の許可を得
いることをTPMの手法で発見でき
ずにラインを止めていい︑という権
たり︑ミスなく︑ムラなく展開でき
限を付与した︒ ﹁おかしいな︑いつ
るというのが導入する意義だと思っ
もと違うと感じたらオペレーターは
ています ﹂ ︵ 柴田さん ︶
ラインを止めていい︒当然︑生産効
松宮工場長は︑次なる指標づくり
率は落ちます︒停止時間は増え︑時
を始めた︒それが現実的か否か︑コ
間でいうと4%ほど︑回数は %増
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ンサルタントの知見を得ながら︑改
えました︒ですが︑先ほどのシュリ
革を進めていく︒
発生メカニズムの整理と根本原因分 析、対策検討、根本対策の具体化
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管理項目を数値化( 可能な限り)
し、再現性を高めます。若手オペ レーターも同じ判断ができるよう
に管理基準をつくってもらいます。
[ 策定から浸透促進まで ]
残課題整理、次テーマ候補の選定
すぐできる対策の実施、効果確認
大塚寛弘
問題発生の場所や位置、大きさな どを確認。なぜシュリンクの穴が 開くのか、拡大して断面を見るな ど、具体的にアクションします。
生産現場の品質改善がコンサルのポ
発生メカニズム(成立ち) の原因 を考えます。温度なのか、素材な のか。穴につながる原因をマトリ ックスの図を作成します。
イント。鶴が亀のよう (鶴千亀万) に
標準書アップデート、 チェックリスト作成、水平展開
EYE
[ 3つのポイント ]
コンサル タント
ワースト現象の原因分析
対象選定、ヒアリング
効果確認と歯止め、 根本対策の継続検討
JMAC
チーフ ・ コンサルタント
1つひとつ課題解決!
対策の見える化 問題の見える化 原因の見える化
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Business Insights Vol.69
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